Melhoria produtiva a partir da alteração de layout e sequenciamento de ordens de produção

dc.contributor.advisorZammar, Alexandre
dc.contributor.advisorIDhttps://orcid.org/0000-0002-6843-0993
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/4056741255095553
dc.contributor.authorSantos, Ricardo Ribeiro dos
dc.contributor.referee2Teixeira, Edson Sidnei Maciel
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/1439077301368776
dc.contributor.referee3Ulbricht, Gerson
dc.contributor.referee3IDhttps://orcid.org/0000-0002-8763-3104
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/4612237516889363
dc.date.accessioned2026-06-15T14:38:13Z
dc.date.available2026-06-15T14:38:13Z
dc.date.issued2019-06-18
dc.description.abstractO êxito na eficiência produtiva de uma empresa e na redução de desperdícios está estreitamente adjunto ao seu fluxo de trabalho, proporcionando a menor movimentação, agregando o máximo de valor no mínimo de tempo e agilizando o fluxo das atividades. Este trabalho visou classificar as ineficiências produtivas em um posto de encaixotamento de partes e peças em uma empresa do ramo metal mecânico, mapear as possíveis causas raízes destas e sugerir ações com possíveis melhorias aplicáveis a situação da empresa estudada. Utilizando da metodologia Lean Manufacturing, e tendo como base o referencial teórico elaborado, foi possível detectar atividades e processos passíveis de melhorias e outras falhas dos processos produtivos, que embasaram a proposta deste presente trabalho. Diante disso, concluir que é possível reduzir o desperdício de uma atividade utilizando a metodologia Lean, seja o desperdício de tempo, movimentações ou de espera.
dc.description.abstractThe success of a company's productive efficiency and waste reduction is closely associated with its workflow, providing the lowest turnover, adding maximum value in the least amount of time and streamlining the flow of activities. This paper aimed to classify the productive inefficiencies in a box of parts and pieces in a company of the metal mechanic branch, to map the possible root causes of these and to suggest actions with possible improvements applicable to the situation of the studied company. Using the Lean Manufacturing methodology, and based on the elaborated theoretical framework, it was possible to detect activities and processes that could be improved and other failures of the production processes, which supported the proposal of this work. Given this, conclude that it is possible to reduce the waste of an activity using the Lean methodology, whether the wastage of time, drives or waiting.
dc.identifier.citationSANTOS, Ricardo Ribeiro dos. Melhoria produtiva a partir da alteração de layout e sequenciamento de ordens de produção. 2019. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Câmpus Jaraguá do Sul – Rau, 2019.
dc.identifier.urihttps://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1678
dc.language.isoPortuguês Brasilpt_BR
dc.publisherInstituto Federal de Santa Catarinapt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentCâmpus Jaraguá do Sul - RAUpt_BR
dc.publisher.initialsIFSC
dc.publisher.programBacharelado em Fabricação Mecânicapt_BR
dc.rights.accessAcesso Aberto
dc.subjectEficiência produtiva
dc.subjectFluxo de trabalho
dc.subjectRedução de desperdícios
dc.subject.cnpqENGENHARIAS
dc.titleMelhoria produtiva a partir da alteração de layout e sequenciamento de ordens de produção
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR

Arquivos

Pacote Original

Agora exibindo 1 - 1 de 1
Carregando...
Imagem de Miniatura
Nome:
Ricardo Ribeiro Dos Santos_TCC.pdf
Tamanho:
3.56 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format

Licença do Pacote

Agora exibindo 1 - 1 de 1
Carregando...
Imagem de Miniatura
Nome:
license.txt
Tamanho:
1.71 KB
Formato:
Item-specific license agreed to upon submission
Descrição: